Hallo zusammen,
nochmals vielen Dank Georg für die SingleSided-Floppys und Dein Interesse an meinem "Patienten".
Das Wichtigste zuerst: ja, mein Victor kann Deine Floppys lesen, das Format passt also und ich bin wieder ein Stückchen weiter.
Leider bleibt der Bootvorgang vor dem Command-Prompt hängen (s. Bild). Ich befürchte auch weshalb und bin ratloser denn je darüber.
Ich schildere mal den Status Quo:
1. Nach dem Einschalten dreht Motor LW1 bei stetig leuchtender LED,
2. Nach Floppy-Insert dreht LW1 weiter, Kopf bewegt sich nicht, fertig. Das ist das LW mit dem losen Kabel am Verriegelungssensor!
3. Floppy also in LW2 eingelegt, Motor LW2 und LED springen an, Bootvorgang beginnt. (LED an LW1 erlischt, Motor läuft aber weiter).
4. Nach einigen Sekunden stoppt Motor LW2, Kopf versucht aber weiter Spuren auszulesen! und bricht nach kurzer Zeit ab, dann Fehlermeldung (s.Bild). Motor LW1 läuft die ganze Zeit über weiter.
Diesen Zustand erhalte ich mit der Standard Kabelbelegung am Controller-Board. Ich hatte zwischenzeitlich mal die Stecker der Spannungsversorgung für LW-Spin und Kopf-Motor der LWs getauscht, aber ohne Erfolg. Ich denke das ist vom Layout auch nicht einfach so möglich.
Danach habe ich Spannungsmessungen durchgeführt und folgende Unterschiede festgestellt:
Mini 4-Pol Stecker Motor-LW1: Pin1=1.5V, Pin2=15V, Pin3/4=0V
Mini 4-Pol Stecker Motor-LW2: Pin1/2=15V, Pin3/4=0V
Mini 4-Pol Stecker Kopfmotor-LW1: Pin1-4=15V
Mini 4-Pol Stecker Kopfmotor-LW2: Pin1-3=8V, Pin 4=9V
(S. Bild)
Irgendwie macht das für mich keinen Sinn und ohne Referenzwerte, was wo anliegen muss, werde ich nicht weiterkommen.
Schade, denn ich glaube das Problem liegt tatsächlich an behebbaren Kontakt-/Kabel-Schwächen, oder evtl. defekten Elkos, uws.
obwohl alles super aussieht und zumindest keine augenfälligen Blowouts zu erkennen sind.
Es wäre halt super, wenn mir jemand (mit einem funktionierenden vergleichbaren Victor) in dieser Sache helfen könnte...
Viele Grüße,
Ulli